摘要:在真空炉运行中,盘管结垢是油田生产中较为普遍的现象,本文通过分析盘管结垢产生原因,寻找相应的防范处理措施,为促进真空炉的安全运行提供了很好的参考。
关键词:真空炉;盘管;结垢;成因;处理
一、前言
自2004年在码头庄站安装了第一台真空加热炉以来,黄马采油管理区陆续在韦五站、马五站、黄四站等中型接转站安装应用,截止到2016年12月底全区已安装了12台ZWN800-3-KW-ZWN2500KW-ZWN3000 KW型真空炉;韦五、韦八、马五等真空炉循环水盘管结垢严重(进出口压差最高达0.4 M Pa),真空炉的盘管结垢是真空炉维护和检修中应重点关注的问题,因为盘管结垢会给真空炉带来的各种问题,不仅威胁到真空炉的安全运行,而且大大增加真空炉的维护和检修成本,缩短真空炉的使用寿命。对于真空炉盘管的结垢问题,我们深入分析其产生的原因,及时采取有效防范处理措施,为真空炉的安全、节能、经济运行提供有力保障。
二、真空炉盘管结垢
(一)结垢的危害
(1)影响换热效果。由于水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,真空炉盘管结水垢必然造成换热效率降低。据估算真空炉盘管水垢厚度每增加1mm,换热效率即降低5%以上。盘管结垢降低了传热的效果,造成燃料的浪费。
(2)影响安全运行。盘管结垢还减小了管线的有效面积,增加了管线内部压力,如果不进行处理,长期运行也将影响原油外输安全运行。给生产带来极大的安全隐患。
(3)破坏水循环。盘管内部结垢,会影响正常的真空炉水汽循环,造成循环阻滞,破坏正常的水循环。
(二)结垢的原因
碳酸盐水垢形成的原因是由于真空炉给水中存在钙、镁盐类,因为水盘管里循环水补的大多是生水,如果外部循环水漏失较多,生水补的就多,来不及处理的话结垢势必就多,这样就会影响盘管换热效果,满足不了外界热力需求,影响原油生产;碳酸盐水垢,一般是在受热比较不强烈的地方形成的。
(三)盘管结垢的防范措施
为保证真空炉内不结水垢,必须加强真空炉的水处理工作;水处理方法较多;包括物理和化学处理方法;有沉淀与过滤、化学软化、离子交换处理,通常采取的措施包括以下几个方面:
(1)原水的预处理
在原水使用前应先进行过滤、凝聚等净化处理。锅外水软化处理。对于水中Ca2+、Mg2+等有害离子常采用离子交换进行软化,基本原理是原水流经阳离子交换剂时,被交换剂吸附,而交换剂中的可交换离子(Na+或H+)则溶入水中,从而除去了水中钙、镁离子,使水得到了软化。
(2)加药处理
现场直接向炉内加入阻垢剂等化学药品,通过化学药品与炉水中的离子发生反应产生流动性水渣,再通过排污的方法及时排出。此方法适用于小型低压真空炉锅内水处理。常使用的化学药品包括:有机胶体、碳酸钠和磷酸三钠以及氢氧化钠等。
(3)反渗透膜水处理
考虑到原水为地下水,预处理没有用活性炭过滤器(活性炭过滤器内装净水专用活性炭,主要吸附水中余氯),而是采用石英砂过滤器和保安过滤器对原水进行预处理,预处理后的水进入反渗透水处理装置进一步处理,其出水进软化水箱作为真空炉给水。
三、热水真空炉盘管结垢处理措施
(一)盘管结垢处理方法
为了保证热水真空炉的高效、稳定、安全运行,必须对于污垢及时进行清除。目前,现场在热水真空炉的除垢中,常用的方法主要有以下两种。
(1)化学除垢法:使用碱煮除垢法和化学酸洗除垢法,水垢将明显变得松散,发挥了较为理想的剥离作用、溶解作用与疏松作用;缺点主要是煮炉时间较长,药剂的消耗量较大,效果相对差,现状是环保要求标准逐年提高,盘管洗后药剂和煮炉水处理较困难。
(2)机械通管除垢法:当热水真空炉盘管内部出现疏松的水垢时,在停炉期间,真空炉完全冷却,放掉炉水,使用清水进行冲洗后,利用Ø8mm螺纹钢、Ø6-8mm弹簧钢丝、电钻和冲洗水管等进行除垢。机械除垢方法的操作较为简单,但是在除垢过程中的劳动强度较大,施工周期较长到达5-10天。
(二)除垢施工步骤
首先利用螺纹钢去除硬垢,弹簧钢丝除去弯管软垢,最后边疏通边冲洗将水垢逐渐清理干净。
(三)效果检验
2018年黄马采油管理区分别对韦五、韦八、马五、马八等四个真空炉结垢严重的真空炉,自己组织清垢工作。如马五站2#真空炉水盘管清理后,马五水盘管进出口压差由0.35兆帕降到现在0.01Mpa;水盘管清垢后水温由62℃提高到75℃。
(1)清垢后提高了循环水温度,解决原油输送温度上提速度慢的问题。
(2)清垢后换热效果变好,解决了真空炉频繁做真空,降低了工人劳动强度。
(3)清垢后水盘管内壁较干净,减缓了垢的吸附,达到了除垢的目的。
四、结束语
在生产中,热水真空炉的运行效果对于生产效率的提高具有重要的意义,而且是保障安全生产的基础条件。在热水真空炉运行中由于受到其实际运行环境、水质、管理等因素的影响,极易出现真空炉内部结垢的现象,这也是造成真空炉出现各种安全与运行事故的主要原因。因此,在热水真空炉的运行管理中,对于结垢的原因必须进行具体的分析,并且采取行之有效的预防措施,从而降低真空炉运行中的结垢现象,保障真空炉的运行效率;清垢工作的开展降低了管理区维修成本。