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    新型真空相变加热炉研制与应用

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-04 13:52:24    浏览次数:300    评论:0
    导读

    摘 要:加热炉是油田集输系统中的重要设备,其作用是将油气水混合物加热至工艺所需温度,满足油气集输及加工工艺的要求。文章针对油田加热炉热效率低、能源消耗高、自动化监控程度低等不足,研发了一种新型真空相变加热炉,具有自动调节燃烧负荷、自动吹扫、自动点火、连续火焰监测、熄火保护及燃气电磁阀检漏等功能,提高

    摘 要:加热炉是油田集输系统中的重要设备,其作用是将油气水混合物加热至工艺所需温度,满足油气集输及加工工艺的要求。文章针对油田加热炉热效率低、能源消耗高、自动化监控程度低等不足,研发了一种新型真空相变加热炉,具有自动调节燃烧负荷、自动吹扫、自动点火、连续火焰监测、熄火保护及燃气电磁阀检漏等功能,提高了安全防护级别。采用低温相变换热技术提高加热炉换热效率以及烟气氧量闭环燃烧系统控制过剩空气系数等多种措施提高系统运行效率,研制燃料气净化密闭自动输送装置,实现气液的自动分离和密闭输送,同时还实现了压力、温度等运行参数的远传和自动监控以及信息化和数字化,满足了油田现场生产需要。

    关键词:新型真空相变加热炉 节能环保 自动化 信息化 油气集输

    目前油田生产加热主要使用的为HJ系列水套加热炉,由壳体、火筒、烟管、燃烧器、盘管等组成。随着油田开发、安全环保、节能减排要求的提高,现有加热炉主要存在以下几方面不足:

    1) 盘管易穿孔。随着油田开发进入后期,油井产出液含水率普遍达到90%以上,部分区块油井产出物含盐及其他腐蚀物较高,加之原有盘管内防腐工艺落后,致使加热炉盘管腐蚀穿孔,维护工作量大。

    2) 燃料气液分离效果差。加热炉使用油井伴生气作为燃料,由于产液量和气液比波动较大,造成分离器分离效果较差,经常发生因燃料气中含液量较高导致燃烧器熄火的现象。

    3) 热效率低。配置的燃烧器不能进行自动配风及燃烧负荷自动调节,燃烧效率较低,燃烧排放物指标不达标,且油田加热炉的平均运行热效率较低,约为70%。

    4) 自动化程度低。不具备燃烧室强制通风功能,加热炉的运行操作,特别是负荷调节和燃烧控制调节主要为手工操作。

    5) 安全监控措施不完善。液位、压力、温度等参数未能实现在线远传实时监控,不利于安全管理和数字化油田需求。

    通过对油田在用加热炉的特性研究,尤其是加热炉的安全和节能性能研究,以满足油气生产现场需要为出发点,结合国内专用石油装备发展趋势和国家节能环保装备产业政策,研制针对油田生产运行特点的新型相变加热炉,对提高热效率、降低燃料消耗和确保安全运行等具有重要意义【1-2】

    1 技术思路

    研制新型真空相变加热炉的主要技术思路如下:

    1) 采用真空相变换热技术,杜绝蒸发损耗,提高换热效率。

    2) 采用盘管内防腐技术,延长盘管寿命。

    3) 研制燃气净化装置,提高气液分离质量,使其具备自动排液功能。

    4) 研制自动检测、控制系统,使其具备自动控制、远程监控功能。

    5) 研制专用采暖装置,实现安全经济采暖。

    2 关键技术及创新点

    2.1 先进的总体设计

    采用燃烧室低位设计,受热面对称布置,燃烧室和热交换部分在同一密闭空间内;设置了湿被式水冷回烟室,100%水包火的整体结构具有结构紧凑、布局合理等特点,如图1所示。

    图1 加热炉整体布局

    工作原理是在密闭的真空加热炉体内,水吸收燃气燃烧产生的热量汽化蒸发,加热盘管在加热炉体上部汽相空间吸收水蒸气的汽化潜热,水蒸气释放潜热后冷凝回落至液相空间被再次加热蒸发汽化,油井产物通过加热盘管带走热量,由此形成动态热平衡。

    2.1.1 安全性能优越

    加热炉负压运行,压力、温度、液位等运行参数自动检测,实时监测加热炉运行状态。

    配置了燃烧器火焰检测、熄火保护装置、燃气电磁阀检漏装置和超限自动停炉保护等安全保护装置,保证了加热炉安全运行。

    燃气净化装置储液罐超过极限液位后,自动切断燃气供应,消除了爆燃风险。

    2.1.2 节能环保性突出

    加热炉换热效率超过90%,不需频繁补充炉内水量。

    采用全自动燃烧器,由加热炉出口温度参数闭环调节,精确控制燃烧器负荷。

    实时监测烟气氧量,闭环控制过剩空气系数,提高燃烧效率。

    燃料气净化装置分离出来的液体自动排放到外输干线,杜绝了就地排放带来的安全隐患和环境污染。

    2.1.3 信息化水平高

    采用系统解决方案,具备自动检测、控制功能,实现了远程监控和无人值守运行。

    2.2 研制新型燃烧器

    1) 新型全自动燃烧器(如图2所示)除具有炉膛吹扫、点火、火焰检测、熄火保护等功能外,还具有燃气阀门检漏、燃气压力低压和高压及风压低压保护功能【3】

    2) 根据加热炉出口温度自动调节燃烧负荷,以及根据燃烧负荷和烟气氧含量自动调节配风量等多种功能。

    3) 控制系统对加热炉炉体压力、液位、温度进行连续检测和保护,对燃气净化装置液位进行控制和保护。

    1—燃气手动球阀;2—过滤器;3—调压阀;4—压力表;5—快开燃气手动球阀;6—燃气高压开关; 7—燃气安全阀;8—燃气检漏装置;9—燃气安全阀;10—燃气球阀;11—高能点火器;12—风门手动调节机构; 13—风压开关;14—火焰探测器;15—风机;16—伺服电机;17—燃烧器喷头管

    图2 新型燃烧器结构示意

    2.3 研制新型燃料气净化装置

    1) 燃气净化装置管径小于150 mm,不属于压力容器强制管理范围。

    2) 储液器采取保温伴热措施,液位达到一定程度后,排液泵自动把残液排入外输干线。液位超上限时,自动关断燃气电磁阀,保护油水杂质不进入燃气管线。

    3) 安装了机械液位控制器,液位达到一定程度后切断燃气供应,实现机械、电子双重保护燃气系统安全。燃料气净化自动密闭输送装置如图3所示。

    1—储液器;2—燃气出口;3—液滴沉降管束; 4—燃气入口;5—紧急切断阀;6—流量计; 7—捕雾器;8—液位变送器;9—排液泵

    图3 燃料气净化自动密闭输送装置

    2.4 研制加热炉自动控制系统

    1) 在线参数设定,实时显示各项参数,燃烧机根据设定温度可实现功率输出比例调节功能【4】

    2) 连续监测压力、液位、温度等参数,具备超过设定值时报警。超限时自动停炉保护功能。

    3) 运行参数可传输至工控机,也可接入开放式网络,实现远程监控无人值守。加热炉自动控制系统如图4所示。

    图4 加热炉自动控制系统

    2.5 研究应用加热炉盘管内防腐工艺技术

    4.自拍情景剧:根据教师课前在平台发布的任务,小组自拍完成相应任务的情景剧,便于下次课堂播放时学生发弹幕点评,教师点评总结。

    加热炉盘管采用环氧粉末静电喷涂高温熔结内防腐技术,降低了盘管出现腐蚀穿孔的概率。用静电喷涂设备把环氧粉末喷涂到预热至230~250 ℃的盘管内壁上形成均匀涂层,经过熔结、流平、固化、冷却后形成表面光洁平整的防腐蚀涂层。该涂层具有优良的耐磨、耐冲击、耐高温和耐腐蚀性能【5】

    盘管内防腐如图5所示。

    2.5.2 管件冷连接工艺

    盘管、弯头全部采用沟槽冷连接,避免了电、气焊连接对盘管内防腐层的破坏,便于盘管检修维护。管件沟槽冷连接如图6(a)和图6(b)所示。

    图5 盘管内防腐

    (a)

    (b)

    图6 管件沟槽冷连接

    2.6 设计专用采暖装置

    设计了专用采暖装置,避免了传统电取暖或直接从水套取水取暖的弊端,解决了计量站安全经济采暖问题,取得了良好的效果。加热炉专用采暖装置如图7所示。

    图7 加热炉专用采暖装置

    2.7 取得国家专利技术

    该研发成果获得了《一种燃料气净化装置》、《一体化真空相变水套加热炉》、《小管径金属管道防腐装置》等国家实用新型专利。

    3 技术指标

    该新型真空相变加热炉的主要技术指标如下:

    设计总热负荷:250 kW;

    排烟温度:180 ℃;

    盘管设计压力:1.6 MPa;

    壳程设计压力:-0.1 MPa;

    盘管允许压降:≤0.10 MPa;

    盘管设计温度:100 ℃;

    壳程设计温度:100 ℃;

    真空放散安全阀整定压力:0.04~0.05 MPa;

    设计热效率:≥90%。

    4 现场应用情况

    目前已在油田24号站、87号站、95号站、102号站、103号站、116号站、122号站、123号站安装应用8台,运行可靠,效果良好。

    4.1 运行指标对比分析

    4.1.1 热效率

    平均热效率由改造前62.72%提高到90.51%,提高了27.79%,见表1。

    4.1.2 空气系统

    平均空气系数由4.04降低到1.09,降低了2.95,见表2。

    4.1.3 排烟温度

    平均排烟温度由180 ℃降低到137 ℃,降低了43 ℃,见表3。

    表1 热效率对比分析

    表2 空气系数对比分析

    注:空气系数为实际供给空气量与理论空气量的比值。

    4.1.4 表面温度

    在相似的环境条件下测试,加热炉炉体外表面平均温度由34.8 ℃降低到19.9 ℃,降低了14.9 ℃,见表4。

    4.1.5 吨液耗气量

    加热炉吨液耗气量平均值由2.78 m3/t降低到1.88 m3/t,降低了0.90 m3/t,降幅达32.52%,见表5。

    表3 排烟温度对比分析

    表4 炉体外表面温度对比分析

    表5 吨液耗气量对比分析

    4.2 经济效益

    8台加热炉每年可节约气量36.63×104 m3。按天然气价格1.5元/ m3计算,每年可节约燃料成本54.95万元。

    若在本油田全部推广,每年可节约燃料成本2 000余万元。

    4.3 社会效益

    1) 切实提高了设备本质安全水平,保证了油气生产安全平稳运行;全自动运行,实现无人值守,提高员工劳动效率。

    2) 节能减排和环保效果突出,每年可减少温室气体排放量800余吨,燃料燃烧废弃物全部实现达标排放。

    5 推广前景

    加热炉是油气集输系统中的关键设备,现场应用证明:真空相变加热炉运行可靠,具有安全环保、节能高效、操作便捷、自动化程度高、使用寿命长等性能特点,可全面提升集输系统设备效率和能源利用率,降低能源消耗。由于系统的自动化程度高,并实现了参数信息化远传,与计量站无人值守管理模式相适应,该新型相变加热炉的推广应用为油田加热炉选型更新树立了样板,具有广阔的推广前景


     
    (文/小编)
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