[摘 要] 当前,由于国内环保要求的日益提高,传统的真空煅烧法和三甘醇醇解法已不适应PBT熔体滤芯的清洗,一种新型高效、节能的高温水解清洗技术正逐步取代传统的清洗方式。本文简要介绍了河南开祥精细化工有限公司PBT熔体滤芯清洗项目及其应用技术,希望能够进一步推动该技术的应用。
[关键词] PBT装置;滤芯;清洗;高温水解法;应用
河南开祥精细化工有限公司年产10万吨PBT装置是世界上单套产能最大的PBT装置,在生产过程中,为保证产品品质,需要在聚合物生产过程中对熔体进行过滤。PBT装置的过滤系统包括预聚与终聚两种滤芯,滤芯主要由筒体以及内部的圆管支架和外部烧结毡组成,熔体经过过滤后的滤渣主要有碳化粒子、二氧化钛以及其他无机粒子,清洗滤芯的目的是为了清除上述杂质,从而使滤芯可以重新使用。
河南开祥精细化工有限公司熔体滤芯的清洗采用三甘醇醇解法,具体清洗流程如下:三甘醇清洗—碱洗—水洗—高压水枪清洗—超声波清洗。三甘醇清洗工艺存在如下缺点:(1)清洗效果不佳,无法深层次清洗滤芯,50%负荷下滤芯使用周期和寿命分别是预聚6天、清洗7次和终聚15天、清洗8次,采购成本压力较大;(2)三甘醇蒸汽容易着火,易造成安全隐患;(3)三甘醇具有微毒性,对操作人员会产生轻微伤害,对车间环境造成污染,不利于操作人员的身心健康;(4)三甘醇回收困难,使用后的三甘醇无法处理;(5)清洗一组滤芯需要6天,每天5人共计30个人工,在高压水清洗时需要手持高压水枪冲洗,效率低下,浪费水电严重,保证不了清洗质量。由于滤芯使用周期较短、清洗效果不良、滤芯采购成本和清洗成本较大等多方面原因,在一定程度上限制了PBT装置的高负荷生产。鉴于此,公司决定对清洗车间进行改造,改变清洗方式。
1 高压水解法的清洗原理及过程
经考察得知,无锡南方声学工程有限公司有一种新型熔体滤芯清洗方法—高压水解法,其清洗原理为:滤芯上附着的聚合物在高温水蒸汽作用下会发生快速的水解,生成分子质量很小的化合物;再通过水解氧化使得高分子化合物失去高黏度和高附着力,使其从滤芯上分开,达到清洗的目的。高压水解法操作简便,对环境几乎无污染,是一种清洗滤芯的经济适用的方法,并且水解温度、水解时间可根据被清洗元件的重量及复杂程度调整清洗时间。
清洗过程如下:被清洗的熔体滤芯用电动葫芦吊入高温水解炉内,用0.3MPa表压的饱和蒸汽经过电加热的蒸汽过热器加热后,温度达到 320~360℃,将过热蒸汽通入高温水解炉,对滤芯中的聚合物进行高温水解,经过一段时间的水解,部分原料随着蒸汽通过水解炉出口进入气体洗涤塔,用生产水进行喷淋,将有害的气体吸收并排到废水槽。高温水解后的熔融聚合物残渣落入残渣收集槽。整个过程由S7-200德国西门子可编程控制器自动控制,并对关盖、低温开盖、高温过烧等影响滤芯清洗质量的操作有连锁保护,开车时如炉盖或残渣箱盖未盖紧则水解过程无法开始,冷却时当炉内温度低于90℃时,连锁断开,才能打开炉盖和残渣箱盖,炉内温度过高会引起过滤器表面物料碳化,则氮气会自动通入制止氧化反应的进行。开机前打开蒸汽、氮气、生产水总水阀,先将液封槽废水排清,打开进水阀直至有清水流出后关闭阀门,再打开蒸汽排水阀直到有蒸汽流出后关闭阀门。打开电控柜总电源用手动打开蒸汽、氮气、生产水气动球阀是否运行正常。再切换到自动。先启动氮气阀向炉膛内注入氮气五分钟后关闭,启动炉膛加热,等炉壁达到设定值时再自动打开蒸汽阀、水阀进行水解,水解运行到 18~20 小时(时间可调)后关闭炉膛及过热器加热器,等炉底温度低于设定值时关闭蒸汽阀,打开氮气阀直到水解运行结束。水解后的滤芯,经过冷却、拆卸后放入碱洗槽,用专用清洗液进行清洗,清洗液主要由碱及几种针对TiO2、碳化物、齐聚物、寡聚物的活性添加剂组成。洗去TiO2与聚合物结合成的团块等。碱洗后,用清水清洗2小时以除去过滤器芯上的TiO2和残留的碱液。这样能提高清洗效率,达到良好的清洗效果。
2 两种清洗方法的费用成本核算
对三甘醇醇解法和高压水解法的清洗费用分别进行了计算分析(以下计算按50%负荷计算,如满负荷下费用基本为2倍)。
(1)三甘醇每吨1 3 7 0 0元,每月使用3吨,按每年生产10个月计算,每年采购费用13700×3×10=411000元;
(2)高压水解法每天仅需2人进行滤芯清洗的工作,且比较轻松,每天可节约3个人工,一年节约3×365=1095个人工,每人工资按100元/天计算,每年节约工资支出109500元;
(3)经测算,三甘醇醇解法清洗一组滤芯的消耗:电400kWh,三甘醇0.5m3,脱盐水30m3,一次水25m3,碱0.2m3,人工5人×6天=30人工,耗费的材料约7500元+人工3000元=10500元;高温水解法清洗一组滤芯的损耗:电550kWh,脱盐水30m3,一次水25m3,氮气30m3,碱0.2m3,人工2人×4天=8人工,由于不使用三甘醇,耗费的材料仅约700元+人工800元=1500元;
(4)使用三甘醇法清洗,滤芯大约清洗8次后就不能使用,而高压水解法清洗的滤芯可循环使用15次,每年采购滤芯的费用可节省100万元。
3 结论
经过反复论证,我公司于2017年初采购了一整套高压水解滤芯清洗装置,并于当年6月安装完毕投入使用,现装置运行稳定,滤芯清洗效果喜人:未使用过的预聚新滤芯使用周期可达到10天,终聚滤芯使用周期可达到20天以上;车间环境得到改善;员工劳动强度大大降低,由5人轮班24小时作业改变为目前的2人8小时作业;清洗成本较之以前大幅下降,清洗一组滤芯的成本控制在2000元以内;不使用三甘醇一类的化学品,不会产生化学品处置费用;无其他不能直排的废水、废气产生,完全符合国家环保要求,履行了企业的环保责任和社会责任。目前,我公司PBT装置满负荷运行,由于清洗装置的高效运转,现有滤芯完全满足生产需要,熔体滤芯清洗工作已不再成为制约装置高负荷运行的因素。