摘 要:为解决因组装等过程引入杂质而导致压力调整阀泄漏的问题,开展了滤网设计研究。首先对滤网选材;其次强度分析;最后对单阀试验、系统响应试验及压脱力试验。结果表明:滤网受到的拉应力远小于316L不锈钢丝的抗拉强度。选用120目滤网进行的单阀、系统试验均满足要求,不加滤网与加滤网试验值相比,两者波动较小。120目滤网的压脱力为132.25N。
关键词:滤网;压力调整阀;动车组
0 引言
压力调整阀是动车组制动系统紧急回路用调压阀,其失效模式主要为泄漏。当压力调整阀泄漏后,紧急制动输出的紧急制动压力会偏低,从而导致行车安全。
动车组在组装过程中,稍有不慎,都有可能引入杂质,杂质进入压力调整阀后,将阀口破坏或滞留在阀座上,导致其泄漏。为了减少因杂质引起的压力调整阀泄漏,需对其加装滤网。
1 滤网选材
国产1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9和进口的321钢种生产的极细丝存在的问题:①丝材强度高、塑性差,织网困难,织机损害严重;②钢质不纯净,拉丝很困难,断线多;③金刚石拉丝模消耗极大,制造成本高,经济效益差[1]。
不锈钢极细丝一般是指将304、304L、305、316 及316L等材料拉成φ<0.1mm、可缠绕的软态工业用金属细丝,具有强度高、塑韧性好、导电、导热性优异,耐磨、耐热、耐酸碱腐蚀等一系列优良性能[2]。根据其研究结果,进口不锈钢丝性能优于国产。
因此,滤网选用进口316L不锈钢丝。
2 强度分析
根据汇总的故障品杂质大小,现选用的120目 (线径:φ0.094mm)的进口316L不锈钢丝。
滤网有效通径为φ8mm,进气口压力1MPa,过滤网单根线径最大作用力为:
滤网受到的拉应力:
不锈钢丝 316L抗拉强度 Rm=500~750MPa,108.42<500MPa。
因此,316L不锈钢强度完全满足目前工况的使用要求。
3 试验验证
对设计的滤网进行单阀例行试验、系统响应试验、压脱力试验。旨在满足气路不节流、滤网强度满足实际使用要求,尽量避免杂质引入导致阀功能下降的目的。
3.1 单阀例行试验
随机抽取 3个压力调整阀(150808、150812、150811为编号),分别将滤网安装在同一个阀上进行单阀例行试验。试验结果见表1。
由表1知,在随机抽取的3个压力调整阀进、出口分别不加装滤网与加装滤网,试验结果表明两者差别较小。
表1 单阀容量试验情况
Tab.1 Sing le valve capacity test
3.2 系统响应试验
在制动系统试验台上,对上述3个压力调整阀进行系统响应试验。从初始压力上升到压力调整阀高压值的90%。读取采集示例见图1,测试情况见表2。
图1 响应时间采集示例
Fig.1 Sam ple for response time acquisition
表2 单阀系统响应试验测试情况
Tab.2 Test condition of single valve system response test
表2中的测试时间为3次平均值。由表2数据知,加装滤网和不加装滤网相比:从初始压力上升到压力调整阀高压值的90%的时间波动很小。
3.3 压脱力测试
对120目滤网进行压脱力试验。具体压脱情况见图2。
压脱力5次试验的平均值为132.25N。
以上压脱力试验,滤网底部出现撕裂等现象,冷压处在更大的压脱力作用下才会出现局部撕裂现象。
图2 压脱力试验
Fig.2 Pressure drop test
4 结论
综上所述,通过设计计算及系列试验知:
(1)120目滤网单根线径最
大作用力为0.752N,受到的拉应力为108.42MPa,远小于316L不锈钢丝的抗拉强度。
图3 滤网
Fig.3 Filter
(2)选用120目滤网进行的单阀、系统试验均满足要求,不加滤网与加滤网试验值相比,两者波动较小。
(3)120目(线径 0.094mm,筛孔尺寸 0.125mm)滤网压脱力为132.25N。
因此,可以满足动车组实际运营工况的使用。