摘要:针对传统机械仪表及液控方式不能满足煤层气车载钻机安全、精准、高效的施工需求问题,设计了一种煤层气车载钻机电控系统。该系统由传感器、副控台、控制箱、主控台组成:副控台采集柴油机参数并实现柴油机启停、油门调节和油门切换等控制功能;控制箱通过驱动液压系统电磁阀进行逻辑控制;主控台用于司钻人员观察钻进参数和操作钻进作业。现场应用结果表明,该系统可实时、准确地监测并显示柴油机和钻机钻进参数,实现柴油机运行及钻机钻进逻辑控制,为辅助钻进施工及提升钻进质量提供了保障。
关键词:煤层气开采; 车载钻机; 电控系统; 钻进参数监测; 钻进逻辑控制
0 引言
煤层气车载钻机是一种将柴油机、钻进系统、液压系统等高度集成于特种车辆底盘上的钻探设备[1-2],其集成化程度高,需要多方位、多角度反映钻机实时运行状态,为司钻人员提供全面可靠的信息,而传统的机械仪表及液控方式已不能满足煤层气车载钻机安全、精准、高效的施工需求[3]。鉴此,本文设计了一种煤层气车载钻机电控系统,能实时、准确地监测并显示柴油机运行参数、钻机钻进参数,实现柴油机运行及钻机钻进逻辑控制功能,可提升钻机施工效率,有利于提高钻机自动化水平。
1 总体方案
1.1 系统组成
煤层气车载钻机电控系统由传感器、副控台、控制箱、主控台组成,如图1所示。温度传感器、液位传感器安装于钻机前部,用于测量液压系统回油温度及液压油液位;压力传感器安装于钻机后部,用于测量动力头正转压力和反转压力、钻进系统给进压力和起拔压力、液压系统控制压力;倾角传感器安装于底盘、桅杆顶部,分别用于测量车身倾角、桅杆倾角;接近开关安装于动力头、卷扬机构,分别用于测量动力头锁定装置位移及动力头转速、卷扬吊臂回转角度。副控台安装于钻机中部,用来监控柴油机运行状态。控制箱安装于钻机桅杆2个起落油缸之间,主要负责驱动液压系统电磁阀。主控台嵌于井口操作台中,用于司钻人员观察钻进参数和操作钻进作业。为满足钻机在恶劣环境下安全使用需求,电控系统采用防爆设计,线路接插件选用IP67防护等级。
图1 煤层气车载钻机电控系统组成
Fig.1 Composition of electric control system for coalbed methane truck-mounted drilling rig
煤层气车载钻机电控系统通过柴油机电子控制单元(Electronic Control Unit,ECU),采用SAE J1939协议采集柴油机参数;主控台、副控台、控制箱及传感器之间采用CAN总线通信[4-5],总线波特率为250 bit/s,CANH和CANL之间接120 Ω终端电阻,该终端电阻与电缆阻抗紧密匹配,确保信号不会在CANH和CANL之间反射,以提高CAN节点的稳定性[6-7]。
1.2 主要参数测量原理
煤层气车载钻机电控系统监测的钻机钻进参数中,部分参数可直接由传感器测量获得,而部分参数必须通过计算间接得到。
(1) 动力头转速。动力头回转机构安装有制动盘,制动盘边沿为齿轮状。采用PNP型接近开关(金属感应距离≤8 mm)检测制动盘齿数,根据接近开关连续输出的高低电平,经控制器程序计算单位时间内脉冲数,从而计算动力头转速。
(2) 动力头回转转矩。采用压力传感器分别测量动力头回转机构进油口、出油口的压力,经控制器程序计算获得动力头回转转矩:
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(1)
式中:k为回转转矩系数;Δp为回转机构进油口与出油口的压力差,MPa;V为马达排量,mL/r;z为马达个数;n为减速器传动比;η为马达效率。
2 硬件设计
副控台和控制箱作为电控系统的核心部件,其内部控制器均选用Bosch Rexroth RC28-14。该控制器采用中央处理器设计,主要用于复杂的行走作业机械;具有4路单独CAN总线接口,且输入接口具有保护功能,以防过电压和电气干扰;对电流控制的比例电磁铁输出进行脉宽调制,并对其提供温度和电压补偿,以保证高精确度和最小滞后。
主控台和副控台均选用Eaton VFX70M型显示屏,其亮度高达1 000 cd/m2,工作温度范围为-40~80 ℃,完全满足司钻人员在阳光下直视及温差巨大环境下使用要求[8]。
2.1 副控台
副控台硬件结构如图2所示。副控台通过控制器采集柴油机工作时间、机油压力、冷却液温度、转速、转速请求及故障代码等参数,并实现柴油机启停、油门调节和油门切换等控制功能。利用柴油机启动互锁继电器可防止柴油机在运行状态时再次启动。通过柴油机ECU自动断油实现柴油机停止。通过接通柴油机进气关断阀来切断柴油机进气通道,从而强制柴油机急停。钻机在0 ℃以下作业时,打开预加热器来加热柴油油路及缸体,通过加热塞对滤油器进行20 min加热,防止柴油凝结,满足钻机低温下作业要求。液压油散热阀由控制器输出的PWM信号驱动,用来调节散热器马达转速。
因此,艺术与文化教育不仅要在学校范围内展开,校外同样是重要场所。一方面在于校外的公共文化机构拥有大量教育资源,青少年可以接受“直接的”艺术教育,而不是课堂内的“转述”,避免“不专业”的艺术教育带来的负面影响;另一方面,确保学校体系之外(如辍学)的青少年也能平等享有艺术与文化教育的权利。
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图2 副控台硬件结构
Fig.2 Hardware structure of sub-console
2.2 控制箱及主控台
控制箱及主控台硬件结构如图3所示。为节省控制箱中控制器模拟量输入端口,通过CAN总线采集给进压力、起拔压力、正转压力、反转压力、制动压力、车身倾角和桅杆倾角。主控台上安装有浮动开关、熄火开关、先导油源开关、油门旋钮、称重开关及急停开关,主控台输出信号由单根多芯线缆接入控制箱,控制箱根据信号打开或关闭液压系统电磁阀,实现钻进逻辑控制。由于钻机卷扬吊臂回转角度与动力头给进/起拔路径存在干涉,采用接近开关检测卷扬吊臂回转位置,当接近开关输出高电平时卷扬干涉互锁阀得电,从而限制动力头给进/起拔动作。动力头左右锁定销同时伸出实现动力头锁定,同时缩回实现动力头解锁。当接近开关检测到动力头左右锁定销同时缩回,翘起阀线圈接通,回转机构相对动力头翘起70°,从而上卸钻具[9]。
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在PLL电路中,由环路滤波器的传递函数F(s)呈低通特性可知,开环传递函数G(s)呈低通特性,闭环传递函数G(s)/[1+H·G(s)]也呈低通特性,所以由参考信号源、鉴相器和N分频器引入的相位噪声的传递函数均呈低通特性,而由VCO引入的相位噪声的传递函数呈高通特性。也就是说,PLL合成频率源环路的带内相位噪声由参考信号源、鉴相器和N分频器决定,而环路的带外相位噪声则是由VCO决定。由此可知,为使PLL合成频率源的相位噪声性能达到最优,环路带宽的恰当选取便显得至关重要。
图3 控制箱及主控台硬件结构
Fig.3 Hardware structure of control box and main console
3 软件设计
3.1 控制器
控制器编程基于BODAS-design 3.0环境,采用PLC编程语言IEC61131-3中ST。控制器软件采用模块化编程,程序从上到下顺序执行,且封装库可直接调用,大大减少代码编写的复杂程度[10]。控制器软件设计主要包括CAN通信、柴油机监控、钻进系统监控、逻辑控制。控制器底层封装的库函数用来实现CAN通信[11-12],库函数完成CAN总线数据接收后,将重新定义的电控系统数据报文打包发送至CAN总线网络,实现数据在总线网络中共享[13]。为保证模拟量传感器采集数据稳定且可靠,在软件中增加滤波函数。
3.2 显示屏
显示屏软件使用CoDeSys V3.5编程,主要功能是实现CAN总线报文接收、解析和显示[14]。主控台和副控台显示屏界面如图4所示。上部区域为报警状态区,当监测参数超过预设阈值时显示红色;提示信息区域显示故障代码;数字化显示能多方位实时反映钻机作业状态。
图4 显示屏界面
Fig.4 Interface of display screen
4 系统应用
为验证煤层气车载钻机电控系统的有效性,将该系统配套ZMK5530TZJ100型车载钻机[15],在山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿西三盘区进行了现场施工。冬季施工夜晚山区温度约为-9 ℃,电控系统打开预加热器且燃油加热半小时后,钻机正常启动进行下钻、提钻及正常钻进。
钻机钻进时给进压力、回转转速、钻进压力、回转压力、转矩等参数及柴油机运行参数均能在主控台、副控台显示屏上实时同步显示,数据展示直观,报警信息及时、全面,能为司钻人员操作提供重要参考。通过电控系统可实现柴油机启停及油门调节,且钻进操作遇卷扬吊臂回转角度与给进/起拔路径干涉或动力头解锁/锁定动作执行时,电控系统能及时通过逻辑控制实现安全防护。钻机累计工作时长3 347 h,验证了钻机电控系统的安全性、稳定性及实用性。
5 结语
煤层气车载钻机电控系统具有柴油机参数、钻进参数监测功能,各项参数显示直观、实时,司钻人员可根据显示参数对钻机进行操作,以使钻机保持最佳施工状态,提高了钻机施工效率。该系统同时具有钻进操作逻辑控制功能,增强了钻进施工安全防护等级,提升了操作安全性。该系统的应用降低了司钻人员劳动强度,为辅助钻进施工及提升钻进质量提供了保障。