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    空心铝型材“丁字位”表面印痕缺陷的模具结构优化①

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-20 09:59:43    浏览次数:57    评论:0
    导读

    对6063空心铝型材挤压过程进行数值模拟,获得型材“丁字位”区域同方向的金属流速和位移,分析型材产生印痕的原因和表面内凹量,并在合理位置添加阻流块,优化模具结构。模拟和验证实验均表明,阻流块可以有效控制流速,使“丁字位”上的流速更加均匀,型材“丁字位”表面内凹量减小,产品达到生产要求。

    对铝型材表面质量要求越来越高,印痕缺陷铝型材表面不允许出现。印痕是空心铝型材“丁字位”区域空心部分和实心部分交接处较水平表面0.03~0.05 mm的凹陷,经喷漆处理后,反光条件下该处出现的折痕。铝挤压厂多采用反复试模和修模方式,以达到产品表面合格。目前不少学者通过有限元仿真技术,对挤压模具 的 分 流 孔[1-2]、 焊 合 室[3-5]、 阻 流 块[6-8]、 工 作带[9-10]、导流板[11]等结构进行了优化。 本文根据实际挤压生产中含“丁字位”结构的空心铝型材表面产生的印痕问题,运用有限元模拟软件模拟挤压过程,分析型材产生印痕的原因,并通过实验验证模拟结果。

    1 实 验

    1.1 生产中的印痕问题

    本文研究对象为某企业实际生产的空心铝型材,图1为其横截面尺寸图。型材的平均壁厚1.4 mm,最小壁厚 1 mm,截面积为 306.48 mm2,周长 413.63 mm。经检测,B处悬臂轻微翘曲,经喷涂处理后,A处反光条件下有微小内凹的折痕,如图2所示。本实验将截取存在印痕的“丁字位”部分进行分析。

    1.2 模型的建立

    图1 型材横截面(单位:mm)

    图2 型材三维模型

    图3 初始模具三维模型

    (a) 上模;(b) 下模

    用三维软件绘制的初始模具模型如图3所示。上模尺寸为Φ180 mm×60 mm,下模尺寸为Φ180 mm×60 mm。 将模型导出为stp格式,并导入到基于ALE算法的Click2Extrud软件中,设定挤压方向为Z轴正方向,型材“丁字位”表面内凹方向为X轴正向。挤压材料为6063铝合金,模具材料为H13钢。挤压工艺参数为:坯料加热温度480℃,模具预热温度450℃,挤压筒温度410℃,挤压杆速度8 mm/s,坯料直径120 mm,挤压筒内径130 mm,挤压比为42.8。

    2 实验结果及讨论

    2.1 仿真结果分析

    图4为型材流速分布图。由图4可见,型材Z轴方向流速不均匀。在AC边上,A处到C处的Z轴方向流速逐渐减小,在附加应力的作用下,金属有从A处沿AC方向流向C处的趋势,导致A处金属产生X正方向的流速。B处悬臂流速最大,故金属在X轴负方向产生流速。在X轴方向上,BD面上产生不同方向流速。

    图4 型材流速分布

    (a) Z 轴;(b) X轴

    型材X轴方向位移见图5。由图5可知,A处轻微内凹,位移为0.052 mm,B处细小悬臂翘曲,位移为-0.062 mm,D 处位移为 0.007 mm。 BD 面上,从 B 到A处倾斜 0.114 mm,D 到 A 处倾斜 0.045 mm,BA 和DA相对A处翘起,使得型材在A处产生折痕。这与实际生产中B处轻微上翘、A处以及其周围产生轻微内凹一致。由此可知,型材的印痕缺陷主要由挤压方向的金属流速不均匀引起。

    图5 型材X轴方向位移

    2.2 模具优化分析

    为使金属流速均匀,在流速较快的B处添加阻流块,阻流块长度为9 mm(为悬臂长度),宽度为2 mm(为型材宽度的2倍),高度3 mm(为焊合室的1/3),阻流块到模孔的距离设为0.5 mm。增加阻流块后下模三维模型如图6所示。

    图6 增加阻流块后下模三维模型

    图7为增加阻流块后型材流速分布图。将研究区域划分为等面积的14段,N为对应段数编号,取各段Z轴方向流速平均值绘制折线图,如图8所示。由于阻流块阻碍悬臂处金属流动,B处悬臂流速降低20 mm/s,C处流速增加7 mm/s,A处流速基本不变,型材Z轴方向金属流速趋于均匀,金属从A处流向C处的趋势变小。故在X轴方向,A处流速降低2.5 mm/s,B处流速降低2.9 mm/s。BD面流速均为X轴负方向流速。

    图7 增加阻流块后型材流速分布

    (a) Z 轴;(b) X 轴

    图8 型材丁字型区域分段及增加阻流块前后Z方向流速对比

    增加阻流块后型材X轴方向位移如图9所示。BD面上,A 处位移仅-0.004 mm,B 处位移-0.025 mm,D 处位移0.010 mm。 从 B到 A倾斜0.021 mm,A到 D倾斜0.035 mm,未发生相对A处的折痕,且A处内凹量微小,可忽略不计。

    图9 增加阻流块后型材X轴方向位移

    2.3 验证实验

    在下模的细小悬臂处添加阻流块,按照原挤压参数进行挤压,得到的型材料头如图10所示。比较优化前后的型材料头可知,优化前型材悬臂处金属流速明显高于其它部位,优化后型材整体金属流速较均匀,均与模拟结果一致。经检测,优化后型材尺寸符合要求,型材表面不平整度在标准允许范围内,悬臂处未出现翘曲。经喷漆处理后,“丁字位”凹痕缺陷并不明显,符合生产要求。

    图10 模具优化前后的型材料头

    (a) 优化前;(b) 优化后

    3 结 论

    1)模拟和验证实验均表明,型材“丁字位”表面印痕缺陷是由挤压方向流速不均匀引起的,型材悬臂处流速过大,造成印痕的产生。

    2)通过数值模拟,可获得型材内凹方向的位移量,为模具优化提供依据。

    3)在流速较快的地方合理添加阻流块能有效降低该处流速,使型材流速均匀。

     
    (文/小编)
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